中石化千万吨级炼油厂A(因行业保密需要,厂名以A替代),其核心装置区(常减压、催化裂化)的原照明系统已运行超过12年。灯具主要采用250W金卤灯,不仅单灯能耗高,且因长期处于高温、高湿及含硫油气环境中,光衰极为严重。据运维班组反馈,实际巡检中部分区域地面照度已不足30勒克斯,存在明显的视觉盲区,为夜间巡检及应急处置埋下安全隐患。此外,金卤灯光源平均寿命仅约8000小时,由于装置连续生产特性,灯具更换需频繁协调高处作业车,维护成本高企,且频繁的检维修作业本身也增加了装置运行的风险。为响应集团公司关于"绿色低碳"与"智慧工厂"的双重战略,该厂决定对装置区照明进行彻底的防爆LED节能改造。
严苛环境下高标防护改造需求分析
炼油厂装置区属于1区气体爆炸危险场所,改造方案需满足极为严苛的技术指标。防爆等级须达到Ex db IIC T6 Gb,确保在氢气、乙炔等IIC级气体环境下具备绝对安全性。防护等级须达到IP66及以上,以抵御装置区高压水冲洗及沿海潮湿空气的长期侵蚀。光学性能方面,显色指数(Ra)需≥80,色温设定在5500K~6000K冷白光区间,以模拟自然光环境,提升人员对仪表读数和管道标识的辨识精度。整灯系统设计寿命不低于50000小时,以此确立5~10年的免维护周期,减少装置区高处作业频次。在显著提升照度的前提下大幅降低总功率,并预留智能感应接口,实现按需照明与能源精细化管理。
装置场景适配差异化产品组合选型方案
针对炼油厂不同区域的照明需求,项目选用了荣朗防爆科技有限公司旗下多款针对性产品,实现了分区精准设计与差异化配置。
装置区平台和管廊基础照明优化升级
原框架平台下布设的250W金卤灯,因安装高度约为4~6米,存在严重的"灯下黑"与眩光问题。该区域统一将原灯具更换为荣朗RLB95LED防爆平台灯。该型号具备Ex db IIC T6 Gb防爆等级与IP66防护等级,支持直接吸顶或吊杆安装。采用50W规格的RLB95直接1:1替代原250W金卤灯,利用其"单点单控"的LED阵列设计,即便单颗灯珠发生故障,其余灯珠依旧保持全亮状态,从根本上消除了金卤灯单一光源失效即整灯熄灭的风险。专业配光透镜将光线均匀铺洒在管道与阀门表面,消除了视觉暗区,照度由改造前的35勒克斯提升至72勒克斯。
泵区与塔顶平台专用高效泛光照明
在泵区及塔顶平台等开阔地带,原金卤灯眩光严重且照明纵深不足。该区域部署了荣朗RLB158BLED防爆泛光灯,视安装高度与照度要求分别选用100W和120W规格。RLB158B外壳采用表面聚酯喷涂的压铸铝合金,抗冲击性能优良,其多角度支架调节功能可将光束精确投射向反应塔本体及关键设备区域,实现了高亮度、低眩光的大范围泛光照明,平均照度由40勒克斯提升至85勒克斯。部分区域搭配RLBX97防爆灯用于局部高标准清洗区的补充照明。
高塔远距离投光技术精准制导照明解析
针对高度超过30米的反应塔上部、高空排放口等远距离投射区域,采用荣朗RLB156 LED防爆投光灯。该灯具配备特制防眩反光板与高强度钢化玻璃透镜,光束穿透力强,有效解决了高塔顶部的巡检目视难题,同时通过精确的光束控制避免了光污染对周边装置区的干扰。该区域原1000W金卤灯被200W RLB156替代后,照明效果由模糊不清提升至清晰可辨,满足了高空设备巡检的视觉需求。
疏散通道与应急保障
为确保突发断电情况下的人员安全疏散,项目在装置区的裙座及逃生走道安装了荣朗RLB52双头防爆应急灯。该灯具内置高能锂电池组,应急切换时间不大于0.5秒,应急照明时间≥90分钟,符合GB17945对工业场所应急疏散照明的技术要求。防爆标志为Ex db IIB T6 Gb,防护等级IP67,可在潮湿多尘的户外环境下长期可靠运行。
| 照明区域 | 原方案 | 改造方案(荣朗) | 单灯功率 | 平均照度 | 年维护预估次数 |
| 装置内平台 | 250W金卤灯 | RLB95 LED防爆平台灯 | 50W | 35lx→72lx | 23次→0次 |
| 泵区/塔顶 | 400W金卤灯 | RLB158B LED防爆泛光灯 | 120W | 40lx→85lx | 12次→0次 |
| 高塔顶部 | 1000W金卤灯 | RLB156 LED防爆投光灯 | 200W | 模糊→清晰可见 | 1次→0次 |
| 疏散通道 | 老式应急灯 | RLB52双头防爆应急灯 | 8W | — | 故障频发→全检合格 |
施工组织实施全过程安全合规管理
鉴于炼化装置连续性生产的特点,项目组与属地车间制定了严密的分段停产与能量隔离方案。施工方利用装置大修窗口期,严格实行作业票据管理,所有高处作业、动火作业及临时用电均按中石化安全管理规定办理相应作业许可证。
关键工艺控制点涵盖三个维度:
防爆完整性方面,所有电缆引入口废弃了传统的胶泥封堵方式,强制采用Ex d IIC级防爆密封接头,确保隔爆接合面的间隙和宽度符合GB3836.2标准要求,隔爆面涂覆防锈油脂并检测啮合尺寸。
抗振与调节方面,针对机泵区的机械振动,安装支架采用了齿盘锁止设计,角度可灵活调整且长期运行不松动,兼顾了投光精度与结构安全。
智能预留方面,现场部分区域选装了带微波感应功能的版本,实现了"人来灯亮,人走待机"的运行模式,在非巡检时段自动降为5~10W微光待机状态,进一步挖掘节能潜力。
改造效果与综合效益
据该厂机动部与电气车间联合验收测算,改造效果超出预期目标。
节能率显著
以RLB158B的100W实测替代250W金卤灯为例,在照度翻倍的前提下,实际节电率超过60%。全厂改造完成后,仅照明一项每年可减少碳排放数百吨,符合集团公司绿色低碳发展战略。
照度革命性提升
装置区平均照度由改造前的35勒克斯提升至70勒克斯以上,照度均匀度大幅提高,彻底消灭了金卤灯常见的"斑马条纹"光影现象。DCS操作员夜间巡检误读仪表的概率趋近于零,人员视觉舒适度明显改善。
运维成本归零
LED灯具的50000小时长寿命设计实现了5年质保期内的免维护运行。仅计算每年更换光源、镇流器及触发器的物料费用,加上租赁高处作业车和安排专业电工的人工成本,全厂每年预估可节省综合运维费用约8~12万元。频繁检维修作业带来的装置运行风险同步大幅降低。
权威合规认证
项目完工后顺利通过第三方防爆电气检测,取得整灯防爆合格证,所有技术资料完全满足GB3836.1及GB3836.2标准要求,归档备查以接受安全监管核查。
荣朗防爆科技有限公司作为国家专精特新"小巨人"企业与绿色工厂,严格执行ISO9001质量管理体系。针对该改造项目提供5年整灯质保,质保期内任何非人为故障均实行三包服务;质保期满后维修仅收取元器件成本费用。此外,每年提供不少于2次上门深度巡检与配光清洁服务,将隐患消除在萌芽阶段。
中石化炼油厂A的照明改造,不仅是光源技术的更新换代,更是从安全合规、绿色节能到智能化人机工程学的全面升级。该方案已成为炼化企业老旧装置照明改造的标准蓝本,具备较高的行业可复制性。